车间主任半年工作总结
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它能够给人努力工作的动力,不如我们来制定一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢?下面是小编帮大家整理的车间主任半年工作总结,仅供参考,欢迎大家阅读。
车间主任半年工作总结1
20xx年上半年很快就过去了,半年来,在车间领导的关心帮助下,通过自身的努力学习和工作,我取得了一些成绩,现总结汇报如下:
一、日常工作方面:
我主要负责机修车间检修二班的技术、质量管理工作。负责精化车间、氯化车间的设备、管道维护、检修及各类设备档案的建立、记录和管理工作。对于车间交给的各项工作任务,我都能认真负责地加以完成。平时积极深入现场,及时发现、解决生产中存在的各项设备隐患。认真做好车间的设备管理工作,帮助班组制定班组设备管理考核制度。加强车间设备档案管理,按时提供准确的月报、季报和年度综合报表,及时填写设备检修记录。负责车间的润滑、密封管理,对车间所有传动设备所需的油品、油质、加油量、加油周期等都做了细致的划分和规定。做好车间密封管理,确保无泄漏车间。
兼任车间质管员,负责车间质量管理,指导班组利用QC活动,四新技术等技改革新手段,解决工作中遇到的难题,通过宣传鼓励,现在全车间14个班组共成立9个QC小组。做好车间计量管理工作,按照ISO10012计量体系标准对车间量具、压力表、氧气表按期送检。兼任车间教育员,制定全年教育计划并组织实施。主要分管检修班、竹工组的技术教育和技术考核,协助车间、厂部做好一年一度的技术比武工作,组织车间高级工、中级工、技师的学习培训,提高车间整体技术水平。
二、传动设备故障分析:
1、故障分布情况:
今年的设备故障与去年同期相比,有大幅度的下降。特别是精化车间,由去年的218次降至90次,主要是氧化釜、缩合釜的检修次数明显下降,这与设备运行的周期性有关,另外我们也加强了巡回检查和质量控制,发现问题及时解决。纵观上半年的检修情况,设备故障主要集中在氯化冷冻、盐酸,精化水合肼工段。
以下是今年上半年氯化、精化车间设备故障排列图:
2、发生故障的主要原因:
1#~5#循环碱泵主要是碱腐蚀严重,导致骨架密封漏,轴、轴套、叶轮易腐蚀。检修中同心度未调好,弹性块易破损。
1#、2#盐水泵基础当时是自己做的,已经垫了许多斜铁,同轴度难以调整;3#、4#盐水泵轴承小(305),一般检修时泵壳都未拆卸,导致安装时同轴度难以保证。
1#、2#螺送机主要故障:轴断。1#蛟龙3月份安装时因不配套,将轴头重新配钻,6月21日,第一、二节轴头分别断裂,在第一节轴头装入一根圆锥销,第二节轴头重新加工、配钻。6月,对2#螺送机轴头也进行了加工。目前运行情况良好。
氯化车间1#、2#-15℃盐水泵主要缺陷:泵基础不好,同轴度难以保证,弹性块易破损。检修装配责任心不强,轴承走外圈,导致轴承更换较频繁。
3、下一步应采取的改进措施:
将1#~5#循环碱泵逐渐改为6#、7#的3IT—9型,该类泵运行情况良好,今年仅检修一次。
精化车间1#、2#盐水泵、氯化车间1#、2#-15℃盐水泵基础重做,并要求组员在盐水泵的检修装配中严格按照检修规程进行,确保检修质量。
对1#、2#螺送机要作为关键设备进行重点监控,检查吊瓦设计、分布是否合理,生产车间物料清理一定要及时。
三、技术改进和四新应用:
1、精化引风机基础改造。引风机原基础为铸铁件,裂后不易焊接,给检修带来许多麻烦。2月,我们对基础进行更新,使用槽钢制作、加固的方法,既方便同心度的调节,也给今后基础的维修提供了有利条件。
2、针对精化车间氧化釜搅拌浆轴头易断的问题,我们对搅拌浆联接轴的材质进行分析,将铸铁件改为铸钢,增大了韧性,解决了因轴头断而导致搅拌浆报废的问题,有效的减少了检修次数。同时选用可赛新系列中的TS426可刷涂陶瓷涂层,对搅拌浆进行破损修复,使搅拌浆的`使用周期增加到原来的两倍。
3、氯化盐酸炉技术改进。对盐酸炉视镜短节加长,以降低管内温度,延长视镜使用周期,同时可减少积液,增加视镜可见度。另外,对于5#、6#石墨炉在防爆膜上加装了一套水冷却系统,消除了原冷却系统冷却水到不了防爆膜,导致温度较高,树脂耐温性不够,防爆膜易渗HCL的缺陷。同时对
6#炉底盘重新加工、校水平,解决了底盘石墨浸渍未浸透的问题。
4、 20xx年6月,精化车间螺送机耙齿易脱落的问题,为了增大螺旋的耐磨性能,我们在螺旋上焊接耙齿,并根据前几次的实践,对耙齿的焊接点进行重新分布,改用了直径为8mm的奥氏体不锈钢圆钢,规定伸出长度为6~7mm。同时对1#、2#螺送机蛟龙轴头重新加工制作。
下半年技术改进、四新应用总体思路:氧化釜、缩合釜的减速机改型,已与机动科协商过,下半年将这项工作尽快完成;精化盐水泵、氯化-15℃盐水泵的泵基础联系重做;氯化液下污水泵改型。
四、班组管理方面:
1、优点:
(1)有一支较好的骨干队伍,班组形成了较强的凝聚力。
(2)能够及时、认真完成各项检修任务,做到随叫随到。
(3)顾全大局,克服自身人员紧张的现状,积极抽调人员支援检一班、检三班的各项抢修工作。
2、不足之处:
(1)现场管理强调得不够,未做好工完场地清。
(2)平时早上出工较晚,主要是组员被动等待组长、包区长的工作分配,导致效率不高,有些员工有拖班现象。
(3)人员分配不够合理,组员工时相差大。
(4)班组有些组员巡回检查不够认真,发现问题未进行现场处理。
3、几点建议:
(1)班组建立《文明检修、优质服务公约》,与经济责任制挂钩,并送发生产车间,以便更好地监督执行。
(2)对加班严格控制。对个别员工的拖班现象,不但不给予加班,还要进行经济责任制考核。
(3)合理调配人员,根据工作性质发挥组员的特长,提高检修效率和检修质量。
车间主任半年工作总结2
20xx年上半年设备部在公司领导的正确领导及各部门大力支持下,按照公司的生产目标,保证安全生产、节能降耗、设备安装、设备改造、设备检修、设备维修、安全管理等工作,为公司上半年的生产任务顺利完成提供了保障。总结如下:
一、20xx年上半年工作总结
(一)做好设备维护、检修工作
1、设备保养:按每月制定的设备检修计划、在不影响生产的前提下每天对设备进行日常巡检维护有故障及时处理。实行预防为主、维修为辅的检修原则。在日常工作中,加强设备的基础保养,并设立设备区域负责人,采用定点、定期、定人检查、使维护保养人员掌握设备的运行状况。设备的检修保养与日常维护相结合。
2、设备维修:对各车间设备出现的故障要快速的排除故障、尽量不出现托修现象;设备出现的重大故障隐患与车间协商,安排合适的时间增加人员加班加点组织维修。通过实行设备计划检修、把以前的设备故障抢修转变为设备预知性维修,从而最大程度的利用设备和发挥设备效率。
(二)做好设备技改工作
积极配合生产部门提出的'各项技改任务,逐步落实整改到位与满足生产的需求;对在生产中发现故障频率多的设备、积极探索、收集资料大利的改进,确保公司的生产任务顺利完成。
(三)改造项目与新安装项目:
1、维修小线砂箱20套。
2、焊发货托盘359个
3、焊各车间除尘系统斜爬梯9处。
6、新真空泵安装止回阀5个。
7、配合数控加工中心厂家安装数控加工中心4台。
8、改造涂装车间烤漆房进风口2个。
9、改造涂装车间面漆流水线进风口2个。
10、配合铸造设备厂家安装机械手机械手1台。
11、配合除尘设备厂家安装小线浇铸除尘设备一套。
12、整理电炉加料机电源线、加装电缆卷线筒一个。
13、北车间楼房架设95平方电缆线150米。
14、安各车间电表8块。
15。更换宿舍楼道LED人体感应灯50盏。
(四)工作中存在的不足:
1、机械设备没有跟踪到位、安排的工作有时缺少落实。
2、维修人员和电工在工作中缺少工作技能和V法设备、行车的维修经验。
二、20xx年下半年工作计划
1、努力为生产服务在有保证生产的前提下、我部精心管理和维护、各车间的设备设施。
2、在完成设备维修工作管理的同时,加强制度的落实和考核、促进三级点检、设备润滑、以及其他设备管理工作的全面展开。并通过推行预知性和计划性设备定修,扭转20xx年上半年故障时间长、设备维护靠抢修的被动局面。
3、20xx年下半年加强设备润滑工作、积极展开润滑五定、每次定修都会安排润滑项目,保证设备的每一个运转部位都得到良好的润滑,延长设备的使用寿命。
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